之前介紹SY42AX煤礦水管路減壓閥應(yīng)用案例,現(xiàn)在介紹減壓閥靜態(tài)密封故障解決減壓閥作為液壓系統(tǒng)中的重要元件,其主要作用是使系統(tǒng)的出口壓力始終處在低于進(jìn)口壓力的水平,保持系統(tǒng)出口壓力的穩(wěn)定,且系統(tǒng)出口壓力不受入口壓力和流量波動(dòng)的影響;但是減壓閥一旦發(fā)生密封面泄漏,不僅影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行,還造成液壓油的損失,污染環(huán)境;在船用液壓系統(tǒng)中,減壓閥作為主要控制元件,其密封的重要性是不可小視的。
1、減壓閥靜態(tài)密封故障解決減壓閥靜態(tài)密封故障問題的分析
經(jīng)過和相關(guān)專家共同研究分析后發(fā)現(xiàn),減壓閥的連接套和閥體之間的密封主要是依靠連接套和閥體內(nèi)壁之間的O型圈進(jìn)行周向密封,該密封一旦實(shí)效,其外泄漏是不可避免的。
2、減壓閥靜態(tài)密封故障解決解決減壓閥密封問題的措施
(1)提高減壓閥密封表面質(zhì)量。
(2)保證減壓閥密封O形圈的壓縮量。
(3)增加減壓閥端面密封。
(4)降低減壓閥O型圈和密封面之間的摩擦力。
2、解決密封問題的措施
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:蒸汽減壓閥,減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥 針對(duì)以上對(duì)減壓閥油液滲漏的分析,從4個(gè)方面提出解決問題的措施。
(1)提高密封表面質(zhì)量。把連接套和閥體密封面上的緊固膠清除干凈,檢查表面粗糙度,復(fù)查密封面尺寸;提高O型圈和密封面的密封效果。
(2)保證O形圈的壓縮量。把連接套和閥體之間的O型圈的尺寸由φ31.47mm×φ1.78mm改為φ31mm×φ2mm,使O型圈的壓縮量由10.1%增加到20%,從而提高了O型圈的密封面的面積。
(3)增加端面密封。雖然采取了以上提高密封面質(zhì)量以及提高O型圈的壓縮量,在一定程度上可以預(yù)防油液的滲漏;但是,并不能從根本上解決O型圈滲漏的隱患;因此,在以上措施的基礎(chǔ)上,在連接套和閥體的軸向方向再增加端面密封,安裝槽的深度為1.5mm,O型圈的規(guī)格為φ24.5mm×φ2mmmm,壓縮量為25%。端面密封的優(yōu)點(diǎn)在于:O型圈與密封面充分接觸,提高了密封效果,如圖3所示。
(4)降低O型圈和密封面之間的摩擦力。在裝配連接套和閥體時(shí),用清潔的潤滑油涂抹在O型圈和密封面上,降低摩擦阻力,防止O型圈被劃傷。
3、減壓閥靜態(tài)密封故障解決改造后的密封效果
(1)連接套和閥體的密封面質(zhì)量得到提高,保證O型圈的密封質(zhì)量。
(2)O型圈的壓縮量得到提高,密封效果進(jìn)一步提高。
(3)增加端面密封,從根本上解決了減壓閥滲漏的問題。
(4)降低了裝配過程中O型圈和密封面的摩擦力,避免了劃痕的產(chǎn)生。
4、減壓閥靜態(tài)密封故障解決結(jié)束語
按照以上改造措施改進(jìn)過的20臺(tái)產(chǎn)品,在2008年2~12月的10個(gè)月的使用期間沒有發(fā)生滲漏現(xiàn)象,基本達(dá)到零泄漏的效果,不僅解決了由于液壓油泄漏造成的環(huán)境問題,而且減少了設(shè)備的停機(jī)維護(hù)時(shí)間,提高了設(shè)備的工作效率,降低了使用成本,為后續(xù)類似滲漏問題打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)與本文相關(guān)的論文:自力式煤氣調(diào)壓閥組?