之前介紹組合式減壓閥在國(guó)華惠州熱電應(yīng)用,現(xiàn)在介紹特鋼蒸汽系統(tǒng)先導(dǎo)活塞式減壓閥某鋼鐵企業(yè)厚板廠蒸汽系統(tǒng)為:蒸汽用戶主要有浴室、磨輥間、檢化驗(yàn)室等,蒸汽由公輔總管DN150供給,減壓前蒸汽壓力為1.0-1.6MPa,減壓后蒸汽壓力為0.37-0.45MPa,蒸汽用量變化為1t/h-39t/h。原有活塞式蒸汽減壓閥在蒸汽用量較小得時(shí)間段內(nèi)(非洗浴期間),開(kāi)度過(guò)小,氣蝕嚴(yán)重,損壞頻繁。同時(shí)由于活塞式蒸汽減壓閥密封性不好,當(dāng)蒸汽用戶不再使用時(shí),無(wú)法實(shí)現(xiàn)靜態(tài)減壓,導(dǎo)致閥后壓力持續(xù)上升,安全閥頻繁放散,造成能源浪費(fèi),據(jù)粗略估算,年蒸汽放散約9000t。本文通過(guò)對(duì)特殊鋼廠蒸汽熱源及各熱用戶的供需情況進(jìn)行研究,采取取消鍋爐和加熱爐的汽化冷卻等一系列改造措施,實(shí)現(xiàn)山上區(qū)域的集中供熱,使蒸汽余熱得到充分利用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。蒸汽減壓閥出口壓力頻繁超范圍波動(dòng),甚至,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能喪失,一直是供熱工程中極為普遍的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),其中很主要的一個(gè)原因,并非是閥門本身,而是系統(tǒng)中冷凝水侵入所致。通過(guò)對(duì)減壓結(jié)構(gòu)及其相關(guān)作用的研究,由于閥門自身結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),閥內(nèi)冷凝水積滯是必然的。對(duì)減壓閥工作原理的每個(gè)細(xì)節(jié)的分析發(fā)現(xiàn)冷凝水對(duì)閥門的穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能具有破壞性。系統(tǒng)冷凝水的分離和排除,即大程度上保證正常干度的蒸汽的供給,是減壓裝置、穩(wěn)定工作的關(guān)鍵。由此提出了減壓裝置設(shè)計(jì)的基本要求及相關(guān)措施。同時(shí),更要認(rèn)識(shí)到,減壓裝置z工作的直接對(duì)象大都是受壓容器。“超壓”對(duì)設(shè)備的工藝溫度、產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備的自身安全構(gòu)成直接威脅,須引起高度重視。
特鋼蒸汽系統(tǒng)先導(dǎo)活塞式減壓閥當(dāng)我們經(jīng)常能從運(yùn)行人員那里聽(tīng)到這樣一種反映:現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)的減壓閥,質(zhì)量不行,后級(jí)壓力經(jīng)常穩(wěn)不住,壽命太短,使用不久,就不起作用了。由于減壓閥的失控,導(dǎo)致安全閥泄壓,刺耳的嘯叫,驚鄰四座,不僅僅是浪費(fèi)能源,而且直接影響了設(shè)備的安全運(yùn)行。問(wèn)題是,有些單位更換了進(jìn)口閥,使用不久,上述問(wèn)題照樣出現(xiàn)。
特鋼蒸汽系統(tǒng)先導(dǎo)活塞式減壓閥通過(guò)對(duì)大量失控裝置的調(diào)查(當(dāng)然,不排除有閥門本身存在的問(wèn)題)一個(gè)共同的發(fā)現(xiàn):閥內(nèi)普遍存有大量積水,其中不乏是才用不久的新閥,而且系統(tǒng)設(shè)計(jì)上均未采取冷凝水有效排除的措施。試驗(yàn)證明:將這些冷凝水排除之后,大部分閥門均可投入正常運(yùn)行、從中得到啟示:冷凝水是否就是造成減壓裝置失控的主要原因?通過(guò)思考,明確了研究方向,*,要了解減壓閥自身構(gòu)造上是否有沉積冷凝水的可能?什么部位?第二,要解決冷凝水對(duì)穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能是否具有破壞性的作用?
為解決這一問(wèn)題,經(jīng)設(shè)計(jì)選型采用我公司的先導(dǎo)式蒸汽減壓閥并聯(lián)閥站代替原有的活塞式蒸汽減壓閥。改造后蒸汽系統(tǒng)壓力,流量穩(wěn)定,消除了蒸汽的放散,保證蒸汽的正常供給及使用。對(duì)于負(fù)荷波動(dòng)較大的蒸汽系統(tǒng),減壓閥的設(shè)計(jì)至關(guān)重要,不恰當(dāng)?shù)倪x型對(duì)設(shè)備安全與系統(tǒng)節(jié)能均會(huì)帶來(lái)不利影響。先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站對(duì)負(fù)荷變化適應(yīng)能力強(qiáng),可穩(wěn)定可靠地保證供汽壓力,消除蒸汽放散。在所述案例中,采用先導(dǎo)式減壓閥并聯(lián)閥站,取代原有的活塞式減壓閥,解決了活塞式減壓閥對(duì)負(fù)荷變化適應(yīng)能力弱,無(wú)法靜態(tài)減壓,系統(tǒng)蒸汽放散,供汽不穩(wěn)定等問(wèn)題,為負(fù)荷波動(dòng)較大場(chǎng)合下的蒸汽減壓設(shè)計(jì)提供了新的思路。改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠,頗有推廣使用價(jià)值。
根據(jù)蒸汽使用過(guò)程中負(fù)荷變化大的情況,分兩路進(jìn)行減壓。先導(dǎo)式蒸汽減壓閥并聯(lián)閥站由主減壓閥、輔減壓閥、安全閥、疏水閥、過(guò)濾器、截止閥、壓力表及管道組成。
上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:蒸汽減壓閥,減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥當(dāng)蒸汽減壓閥后壓力低于主減壓閥設(shè)定值時(shí)0.37MPa時(shí),主、輔減壓閥同時(shí)工作;當(dāng)蒸汽減壓閥后壓力低于輔減壓閥設(shè)定值0.45MPa而高于主減壓閥設(shè)定值時(shí)0.37MPa,僅輔減壓閥進(jìn)行工作;當(dāng)減壓閥后壓力高于輔減壓閥設(shè)定值0.45MPa,主、輔減壓閥都不工作,維持閥后壓力在輔減壓閥設(shè)定值。
實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)非洗浴期間,蒸汽用量小,通過(guò)輔蒸汽減壓閥進(jìn)行減壓供汽。當(dāng)洗浴期間,蒸汽用量增大,輔減壓閥供汽量不足,壓力降至主減壓閥設(shè)定值以下時(shí),主、輔減壓閥同時(shí)工作進(jìn)行供汽。
(1)不要隨意拆卸減壓閥,否則可能會(huì)影響減壓閥的正常使用效果。
(2)在配管前,進(jìn)行管路清洗,去除其中的異物和銹層,否則可能造成機(jī)器故障。
(3)在減壓閥的進(jìn)口前安裝一個(gè)過(guò)濾器(濾網(wǎng)為100目或相當(dāng)?shù)模?。否則將影響閥的性能,無(wú)法實(shí)現(xiàn)正確的壓力控制。
(4)在減壓閥后安裝一個(gè)安全閥。否則會(huì)由于意外過(guò)壓,不能進(jìn)行安全報(bào)警,并且會(huì)對(duì)設(shè)備造成損壞。
(5)在減壓閥前后各安裝一塊壓力表。否則將影響正常的壓力設(shè)定和控制。
(6)在減壓閥前安裝一只蒸汽疏水閥,防止凝結(jié)水積聚。否則將造成凝結(jié)水無(wú)法及時(shí)排放,影響閥的性能或者造成其他不良后果。
(7)當(dāng)安裝快速開(kāi)關(guān)閥時(shí)(例如電磁閥),與減壓閥的距離至少3米。否則可能由于壓力波動(dòng)太快,造成減壓閥無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常的減壓功能或大大縮短減壓閥的使用壽命。
(8)在兩級(jí)減壓系統(tǒng)中,兩個(gè)減壓閥之間的距離少3米,否則可能影響正常使用,無(wú)法實(shí)現(xiàn)正常的減壓。
(9)按照流體的流向,正確進(jìn)行安裝,否則可能影響正常使用。
(10)不允許在減壓閥上放置重物或?qū)ζ溥M(jìn)行扭轉(zhuǎn)和劇烈的震動(dòng),否則可能產(chǎn)生機(jī)器故障。
(11)垂直向上安裝減壓閥;安全閥設(shè)定壓力應(yīng)略高于減壓閥后的壓力,一般高出10%或者0.07MPa;
(12)當(dāng)減壓比很大時(shí),應(yīng)安裝多級(jí)減壓器以保證管道中的流速≤30m/s。為了能容易的拆卸和更換減壓閥,在其上下均應(yīng)該預(yù)留足夠的空間。
由于先導(dǎo)式蒸汽減壓閥調(diào)節(jié)精度高,可達(dá)到0.01MPa,使得主、輔減壓閥并聯(lián)工作成為可能。同時(shí)在不同蒸汽用量時(shí)采用不同減壓閥進(jìn)行減壓的工作方式,穩(wěn)定了減壓后蒸汽的流量與壓力,避免了原有狀態(tài)下,活塞式減壓閥開(kāi)度過(guò)小而造成的汽蝕及損壞。余熱鍋爐系統(tǒng)是余熱回收的核心,在鍋爐受熱面上,高溫廢氣將熱量逐級(jí)傳遞給受熱面內(nèi)的水產(chǎn)生蒸汽.分析主蒸汽參數(shù)對(duì)余熱發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電能力的關(guān)系,以及影響發(fā)電功率的因素,確定主蒸汽參數(shù).為了獲得大的余熱回收有效能必須對(duì)主蒸汽參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,合理確定主蒸汽壓力等級(jí),分析主蒸汽參數(shù)與余熱發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電能力關(guān)系,以及影響發(fā)電功率主要參數(shù).與本產(chǎn)品相關(guān)論文:禁油脫脂氧氣減壓閥操作維護(hù)